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東莞市弘科模具有限公司

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注塑部裝模裝漏排氣針問題改進及組裝現(xiàn)場會議

                                                           

                                                                  注塑部裝模裝漏排氣針問題改進及組裝現(xiàn)場會議

 

 

在時間就是金錢的現(xiàn)代制造業(yè)中,每一個細節(jié)的把控都直接關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。我們注塑部針對近期裝模過程中出現(xiàn)的裝漏排氣針問題,特別召開了一次組裝現(xiàn)場會議。此次會議不僅是一次問題的反思與總結(jié),更是一次技術(shù)改進與效率提升的契機。

 

在注塑生產(chǎn)過程中,排氣針的作用不容小覷。它們?nèi)缤>叩摹昂粑住?,確保塑料在填充模腔時能夠順利排出空氣,避免氣泡、燒焦等缺陷的產(chǎn)生。然而,近期我們在裝模過程中出現(xiàn)了裝漏排氣針的問題,這不僅影響了產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,還導(dǎo)致生產(chǎn)效率的下降。為了徹底解決這一問題,我們決定召開此次組裝現(xiàn)場會議。

 

會議在注塑部組裝車間舉行,現(xiàn)場氣氛緊張而熱烈。注塑部經(jīng)理親自主持會議,生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等多部門的同事齊聚一堂,共同商討解決方案。會議伊始,我們對近期出現(xiàn)裝漏排氣針問題的模具進行了逐一檢查,并對問題產(chǎn)生的原因進行了深入剖析。

 

經(jīng)過討論,我們總結(jié)出以下幾點主要原因:一是排氣針安裝位置不準確,導(dǎo)致模具在合模過程中排氣針被擠壓變形或損壞;二是排氣針選型不當,與模具結(jié)構(gòu)不匹配;三是操作人員對排氣針安裝流程不熟悉,操作不規(guī)范。

 

針對上述問題,我們提出了一系列技術(shù)改進和流程優(yōu)化措施:

 

1.優(yōu)化排氣針設(shè)計:根據(jù)模具結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品特性,對排氣針的尺寸、形狀和位置進行優(yōu)化設(shè)計,確保排氣針能夠準確、穩(wěn)定地安裝在模具上。

2.加強操作人員培訓(xùn):組織操作人員參加排氣針安裝流程的培訓(xùn),提高他們的操作技能和質(zhì)量意識。同時,制定詳細的操作規(guī)范和檢驗標準,確保每一步操作都符合規(guī)定要求。

3.交叉檢查:在模具組裝過程中交叉檢查,對排氣針的安裝情況進行實時監(jiān)測和反饋,及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。

4.建立質(zhì)量追溯體系:對每一套模具的組裝過程進行記錄,建立質(zhì)量追溯體系。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,能夠迅速追溯到具體環(huán)節(jié)和責(zé)任人,以便及時采取措施進行整改。

 

經(jīng)過近兩個小時的熱烈討論和深入交流,會議取得了圓滿成功。我們不僅找到了裝漏排氣針問題的根源,還提出了一系列切實可行的解決方案。這些方案的實施將有效提升我們注塑部的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,為客戶創(chuàng)造更大的價值。

 

展望未來,我們將繼續(xù)秉承“精益求精、持續(xù)改進”的理念,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝和流程,提高員工技能和質(zhì)量意識。同時,我們也將加強與客戶的溝通與合作,共同推動注塑行業(yè)的發(fā)展和進步。

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